烧结环冷机密封系统原设计采用的是内外环动、静密封方式进行密封,通过依靠橡胶板与固定钢板之间的摩擦确保密封效果。
在实际使用中,由于烧结机卸矿温度通常在400℃ ~ 500℃,高温、磨损等因素大幅缩短了橡胶密封条的使用寿命,造成设备漏风严重,不仅现场管理难度增大,更影响了烧结矿的冷却效果,容易导致运输皮带烧毁,严重制约了烧结机的生产能力。针对环冷机的漏风严重问题进行分析,并对环冷机的密封系统进行改造。
2 环冷机密封系统存在问题及原因分析
2. 1 存在问题
环冷机密封系统密封效果差,漏风严重且降低了烧结矿的密封效果,同时增加了风机的耗电量,漏风处窜出的合金粉尘污染周边环境,台车底部漏风和烟罩处漏风严重影响到锅炉进口烟气温度,降低了锅炉的产气量。
改造效果
1) 改造后的360m2 烧结机环冷机密封效果改进明显,漏风率大幅度降低,设备工作效率显著提升。
2) 提高了环冷机冷却效果,环冷机*终卸矿温度不超过50℃。
3) 节约了检修及备件更换费用,每年可为炼铁南区节省密封橡胶板更换费100 万元,并且延长了环冷机下游皮带的寿命,节省了环冷机下游皮带的检修及更换费用。
4) 密封改造后,保证环冷机的正常使用,无卡劲等故障发生。
5) 环冷机密封系统改造后,现场环境得到明显改善,能保证环冷机平台岗位粉尘浓度<8mg /m3。
通过分析烧结环冷机漏风的原因,并对烧结环冷机的底部密封、三角梁处密封及烟罩密封进行改造,将原有的密封型式改为机械弹性密封,改造后环冷机的漏风率大幅度降低,且提高了环冷机的冷却效果,解决了现场的实际问题,值得在钢铁行业技术推广。
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